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好记性不如烂笔头
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公主府污水处理厂超高速加载沉淀中试报告

文章分类:水处理  发布时间:2024-05-29

一.      中试概况

1.1  水厂工艺简介

呼和浩特首创春华水务有限公司公主府污水处理厂(以下简称为公主府污水厂)规模为5m3/d,生化核心工艺流程为SBR(池内填充MBBR填料)工艺,其中2m3/d的污水经二级处理后排入西河作为景观用水,二级处理系统出水各项污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准,其余3m3/d的污水经三级处理后用于工业或市政杂用水。该厂建成后极大地改善了呼和浩特市周围水体环境,对治理水污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

为了进一步改善城市水环境治理,尽快使经过处理的城市污水达到大小黑河环境功能区Ⅴ类水接收标准,因此,亟待对公主府污水厂二级处理系统出水进行进一步的深度处理。


1.1 呼和浩特公主府污水处理厂厂门照片

1.2 中试目的和任务

通过现场中试试验,对公主府污水厂SBR出水进行处理,考察其SSTP的去除率,验证超高速一体化设备的技术经济可行性。为了实现本次验证的目的,计划完成的任务如下:

1) 验证中试设备不同操作条件下污水处理效果,主要考察指标为SS10mg/LTP0.3mg/L

2) 优化中试设备工艺参数,为后续实际工程设计提供合理参考,主要考察指标为表面负荷、加药量、复合加载介质损失量等;

3) 根据中试装置在优化工艺条件下,估算出直接吨水处理成本。

2.1 中试装置工艺原理

超高速沉淀一体化设备是利用复合加载介质作为絮体的加重核体,并通过药剂反应单元和沉淀单元的优化设计,实现很短的停留时间和超高表面负荷的一种高效沉淀技术。

本中试设备分三个部分。第一部分,即混凝段加入混凝剂,打破水体中污染物胶体稳定,形成小矾花;在中段,投加PAM,并在水体内和加载介质结合,使在第一部分形成的小矾花行成大矾花,并利用加载介质较大的密度,从而实现矾花在第三格加速沉淀,清水通过集水槽外排。沉淀池后的污泥和加载介质通过螺旋刮泥机进入砂泵,通过砂泵打入池顶上端旋流器,利用离心分离实现加载介质与污泥的分离,分离的加载介质再次从旋流器下出口进入混凝池,污泥从上口外排。

超高速一体化设备的表面负荷最高可达60m3/m2.h,总停留时间不超过15minSSTP去除率超90%


2.1 工艺流程示意图

 

2.1 中试设备主要设备清单

序号

项目

规格

数量

单位

备注

1

提升泵

Q=100m3/hH=10m5.5KW

1

潜水泵

2

进水电磁流量计

DN1500-200m3/h

1

 

3

设备主体

5m(L)×1.8m(W)×3m(H)

1

 

4

PAC加药装置

10-25L/h

1

 

5

PAM加药装置

100-350 L/h

1

 

6

电控柜

2mx0.9mx0.3m

1

 

2.2 中试规模

本中试系统设计水量最大为100m3/h,本次中试实际处理水量为50~80m3/h

2.3 中试地点

本中试试验地点位于呼和浩特市公主府污水处理厂SBR池东侧的道路上。

2.4 中试人员与分工

/

2.5 中试设备的安装方式

进水通过提升泵从生化池出水提升至超高速一体化装置,出水回排至取水池。产生的污泥就近排至厂区污水井。现场安装是在公主府水厂的协助下完成。安装工作的主要内容有:

1)   卸载中试验证设备。

2)   中试设备的设备安装及线缆连接。

3)   中试设备管道的连接。

2.6 试验数据分析方法

本次中试过程中,水质采集及测试由公主府污水厂实验室完成,水样的分析方法如下表2.2所示。

2.2 水质分析方法

检测项目

分析方法

主要仪器

分析方法简述

分析

频率

TP

过硫酸钾消解-钼锑抗分光光度法

分光光度计

(GB 11893-89)

1/d

SS

重量法

恒温干燥箱,天平

GB 11901-89

1/d

 

本次中试工作进度分成四个阶段,如表3.1所示。

3.1 中试工作进度表

试验阶段

主要内容

历时

试验内容

1阶段

设备安装

428~56

设备现场安装、电缆连接、设备调试

2阶段

初步调试

57~59

通水试验,单机调试

3阶段

设备调整

512~521

部分机械结构调整

4阶段

长周期运行

524~529

618~624

正式取样试验

 

4.1 SS中试结果与分析

中试设备的进出水SS数据结果及相关工况,如表4.1和图4.1所示。第一阶段中试实验PAC加药量恒定约为60mg/L(10%Al2O3液体计)PAM投加量约为1.5mg/L。第二阶段中试实验PAC加药量恒定约为200mg/L(10%Al2O3液体计)PAM投加量约为2mg/L

4.1 第一阶段中试装置进出水SS测试结果与工况

日期

进水流量

m3/h

表面负荷

(m3/m2·h)

进水

出水

去除率

2021/05/24

60

23.1

122

4

97

2021/05/25

70

25.9

502

27

94.6

2021/05/26

60

23.1

126

5

96

2021/05/27

70

25.9

52

10

80.7

2021/05/28

80

29.6

54

11

79

2021/05/29

70

25.9

465

2

99.5

 

 

4.1 第一阶段中试装置进出水SS测试结果趋势图

 

4.2 第二阶段中试装置进出水SS测试结果与工况

日期

进水流量

m3/h

表面负荷

(m3/m2·h)

进水

出水

去除率

2021/06/18

60

23.1

34

4

70

2021/06/19

60

23.1

10

3

88.2

2021/06/20

60

23.1

20

2

90

2021/06/21

60

23.1

28

7

75

2021/06/22

60

23.1

10

4

60

2021/06/23

60

23.1

285

13

95.4

2021/06/24

60

23.1

18

4

77.8

 


4.2 第二阶段中试装置进出水SS测试结果趋势图

 

由于本中试装置进水为公主府污水厂SBR出水,存在出水中SS波动较大,且出水中SS成分复杂、密度低、粒径较小等问题,对沉淀工艺要求较高。从数据可知,去除率稳定在77%以上,平均去除率90%。当SS较低时,且表面流速较低时,出水能够满足SS10mg/L。但当进水SS较高时,本中试装置仍具有较高的去除效率。因此,本中试设备最佳处理水量约为75m3/h相应的表面负荷约为27~28m3/m2·h

4.2  TP中试结果与分析

中试设备的进出水TP数据结果及相关工况,如表4.2和图4.2所示。本中试PAC加药量恒定约为60mg/L(10%Al2O3商品计)PAM投加量约为1.5mg/L。第二阶段中试实验PAC加药量恒定约为200mg/L(10%Al2O3液体计)PAM投加量约为2mg/L

4.2 第一阶段中试装置进出水TP测试结果与工况

日期

进水流量

m3/h

表面负荷

(m3/m2·h)

进水

出水

去除率

2021/05/24

60

23.1

1.45

0.1

93.1

2021/05/25

70

25.9

3.65

0.12

96.7

2021/05/26

60

23.1

2.45

0.24

90.2

2021/05/27

70

25.9

1.2

0.22

81.7

2021/05/28

80

29.6

0.72

0.13

81.9

2021/05/29

70

25.9

1.08

0.13

88.0

 


4.3 第一阶段中试装置进出水TP测试结果趋势图

 

4.2 第二阶段中试装置进出水TP测试结果与工况

日期

进水流量

m3/h

表面负荷

(m3/m2·h)

进水

出水

去除率

2021/06/18

60

23.1

0.9

0.04

95.6

2021/06/19

60

23.1

0.37

0.05

86.5

2021/06/20

60

23.1

0.56

0.04

92.9

2021/06/21

60

23.1

0.9

0.04

95.6

2021/06/22

60

23.1

0.7

0.04

94.2

2021/06/23

60

23.1

0.8

0.05

93.8

2021/06/24

60

23.1

0.9

0.04

96.4

 


4.4 第二阶段中试装置进出水TP测试结果趋势图

 

从数据可知,本中试装置进水TP波动较大,但出水TP去除率稳定在82%以上,平均去除率89%,且始终满足TP0.3mg/L。第二阶段中试实验由于提高了加药量,出水可获得更低TP

 5.1 电耗分析

本中试装置电耗分析,如表5.1所示。

5.1 本中试装置电耗分析表

主要用电设备

工作台数

功率(kW)

轴功率(kW)

工作时间(h/d)

年电耗

(kW·h/y)

快速搅拌器

1

0.25

0.125

24

2190

慢速搅拌器

1

0.55

0.44

24

4818

刮泥机

2

1.1

0.88

24

19272

介质循环泵

1

2.2

1.76

24

19272

其他

10%损耗

-

-

-

-

4555

总计

-

-

-

-

50107

由表5.1可知,年电耗为50107 kW·h,则日电耗为137 kW·h

5.2 处理成本分析

本中试装置吨水处理成本分析,详见表5.2。表5.2中处理水量以75m3/h计算。

5.2 第一阶段试验中试装置吨水处理成本分析

项目

估计日消耗量

单价

总计

聚合氯化铝

(10% Al2O3液体)

0.108t

2000/t

216

PAM

0.0027t

15000/t

40.5

电耗

137kW·h

0.85/kW·h

116

小计

 

 

372.5

吨水运行成本(元)

 

 

0.2

 

 

5.3 第二阶段试验中试装置吨水处理成本分析

项目

估计日消耗量

单价

总计

聚合氯化铝

(10% Al2O3液体)

0.288t

2000/t

576

PAM

0.00288t

15000/t

43.2

电耗

137kW·h

0.85/kW·h

116

小计

 

 

735.2

吨水运行成本(元)

 

 

0.51

 

 

6.1 结论

通过中试工作得出相应分析数据与工艺条件,可以得出以下结论。

1)虽然中试装置进水SSTP波动较大,且出水中SS成分复杂、密度低、粒径较小等问题,本中试装置在适宜工艺条件下,能够满足主要考察指标SS10mg/LTP0.3mg/L的要求,具有技术可行性;

2)第一阶段中试装置PAC加药量约为60mg/L(10%Al2O3液体计)以及PAM投加量约为1.5mg/L的条件下,最佳处理水量约为75m3/h,相应的表面负荷约为27~28m3/m2·h,后续可根据此表面负荷进行工程设计;第二阶段中试装置PAC加药量约为200mg/L(10%Al2O3液体计)以及PAM投加量约为2mg/L的条件下,处理水量约为60m3/h

3)第一阶段中试装置吨水成本约为0.20元,第二阶段中试装置吨水成本约为0.51元,实际工程吨水处理成本将会有一定降低。因此,具备经济可行性。

 

6.2 建议

1)超高速沉淀一体化设备具有表面负荷高、占地面积小、处理成本低等优势,相对于磁混凝沉淀工艺,更具有较强的优势;

2)建议采用加载介质沉淀+过滤工艺,可进一步提高出水SS达标稳定性,并有效降低沉淀工艺投资、处理成本与运行压力。

3)通过两次试验对比,第一阶段加药量适合,出水TPSS处于达标值以内上限。实际工程中,可适当提高加药量,满足达标要求。此时,设备上升流速为27m/h,设备体积小,占地紧凑,设备处理水量及运行成本最优;第二阶段通过提高加药量可使处理指标稳定达标,但是药剂运行成本远高于第一阶段。建议后续实际工程运行指标参考第一阶段试验结果。


 

5/29/2024 8:05:40 PM

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